苯酚裝置離心壓縮機轉(zhuǎn)子振動故障分析
通過對苯酚丙酮車間PC-1A離心壓縮機轉(zhuǎn)子頻繁出現(xiàn)振動值超標聯(lián)鎖停車故障進行系統(tǒng)分析,根據(jù)振動頻譜圖分析主要發(fā)生在工頻,轉(zhuǎn)子的平衡問題應該是振動的主要原因,并提出了合理的解決方法,改造后,壓縮機實現(xiàn)了長周期運行,保證了機組正常開車運行,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
前言
苯酚丙酮車間PC-1A離心壓縮機采用C3000MX3垂直剖分式離心壓縮機,是苯酚裝置的重要備與重點機組,其用是為氧化工段提供壓縮空氣,因此PC-1A壓縮機的正常運行顯得至關(guān)重要。其性能參數(shù)見表1。
表1 PC-1A壓縮機機組主要參數(shù)
1、PC-1A 離心式壓縮機的結(jié)構(gòu)和工作原理
PC-1A離心式壓縮機結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)示意圖
C3000MX3 離心式空氣壓縮機,是一臺由電機驅(qū)動,單級吸氣,單級排氣的三級壓縮的離心式空氣壓縮機。電機通過聯(lián)軸節(jié)與壓縮機增速箱輸入軸相連,再通過齒輪增速箱大齒輪帶動周邊3個小齒輪輸出軸,其中一級轉(zhuǎn)速:18 000r/min,二級轉(zhuǎn)速:25 000r/min,三級轉(zhuǎn)速:34 800r/min。三根軸的后端均為徑向止推軸承及五瓣瓦式自動調(diào)心滑動軸承,前端為五瓣瓦式自動調(diào)心滑動軸承。軸封為浮環(huán)式密封。同步電機功率為:2145kW,轉(zhuǎn)速為:1500r/min。
當被壓縮的氣體通過安裝在機組上的進氣裝置進入壓縮機一級壓縮,葉輪給氣體加速,氣體進入擴壓器,并將部分速度能轉(zhuǎn)化為壓力能。機組的中間冷卻器將壓縮過程中產(chǎn)生的熱量帶走,從而提高壓縮效率。氣體在運動的低速區(qū)通過不銹鋼水氣分離器,除去其中冷凝水,當氣體被強制通過不銹鋼分離器后,氣體所帶的水分降低了。這樣的過程不斷連續(xù)重復,直到壓縮機達到了所要求的工作壓力。
2、PC-1A 離心式壓縮機故障及原因分析
2.1、故障描述
2012年4月以來,機組總是因三級轉(zhuǎn)子振動值超標聯(lián)鎖停車,在進行動平衡和清灰除垢處理后,運行周期最長6個月,最短1個月。2013年8月15日,對機組進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)如下情況:
(1)機組第一級轉(zhuǎn)子與擴壓器均有劃痕,且機組的第一、二、三級葉輪積碳嚴重,須表面清洗,如圖2所示。
圖2 機組的第1、2、3 級擴壓器積炭圖
(2)轉(zhuǎn)子在拆卸過程中,第三級葉輪螺栓由于原始安裝時造成的螺紋損傷,以至解體后發(fā)現(xiàn)第三級轉(zhuǎn)子軸中的內(nèi)螺紋和葉輪固定螺栓螺紋頭部均呈現(xiàn)咬合損傷。
(3)第三級轉(zhuǎn)子后部止推軸瓦有明顯的磨損痕跡,如圖3所示。
圖3 機組的第3 級轉(zhuǎn)子軸與葉輪及止推軸承
2.2、故障分析
通過對一、二、三級轉(zhuǎn)子頻譜采集,確認是第三級振動引發(fā)連鎖停車,第三級頻譜圖如4所示。
圖4 第三級轉(zhuǎn)子振動頻譜趨勢圖
經(jīng)過對試車時采集的第三級轉(zhuǎn)子振動頻譜分析,顯示最大峰值在一倍頻,從而確定為第三級轉(zhuǎn)子振動值超標。從圖4的頻譜圖可以看出其振動主要發(fā)生在工頻,575×60=34 500。
1)振動連鎖停車的原因分析與主要原因確定
(1)機組軸對中不良,導致轉(zhuǎn)子振動超標。頻譜顯示僅僅第三級振動異常,且二倍頻幅值不高,可排除機組找正的原因。
(2)第三級轉(zhuǎn)子止推瓦磨損,導致振動超標。解體檢查的軸承磨損并不嚴重(深度<1μm),可排除軸承故障。
(3)轉(zhuǎn)子彎曲導致動不平衡。用千分表測量轉(zhuǎn)子彎曲度,轉(zhuǎn)子沒有發(fā)現(xiàn)彎曲,可以排除。
(4)由轉(zhuǎn)子裝配質(zhì)量原因引起振動異常。做完動平衡的第三級轉(zhuǎn)子是葉輪、軸、推力盤組裝在一起的,每個零件相對位置都打上記號。由于該機組為垂直剖分,轉(zhuǎn)子現(xiàn)場回裝須解體,并要嚴格按照原記號安裝,否則會破壞轉(zhuǎn)子動平衡,而且此振動在運行之初便會產(chǎn)生,所以可以排除。
(5)軸與葉輪配合失效導致動不平衡。葉輪與主軸裝配時,是三段圓弧孔并帶有一定的錐度配合,然后依靠葉輪鎖緊螺栓壓緊葉輪,從而提供一定的壓應力。在壓應力作用下,整套轉(zhuǎn)子在運行時會處于一種穩(wěn)定的狀態(tài)。葉輪與主軸的裝配精度檢查的結(jié)果發(fā)現(xiàn)組裝件中,轉(zhuǎn)子軸磨損,螺紋損傷,接觸面積僅有20%左右,而轉(zhuǎn)子軸與葉輪接觸面積應大于80%。所以,葉輪與主軸配合接觸面積小,葉輪與主軸的配合在高速旋轉(zhuǎn)下,產(chǎn)生了不穩(wěn)定狀態(tài),形成高速動平衡失效,屬于典型的轉(zhuǎn)子動不平衡,是引起機組振動的主要原因。
2)高速動不平衡形成的原因分析
(1)靜態(tài)模型。靜態(tài)時轉(zhuǎn)動軸與葉輪的受力情況,如圖5。轉(zhuǎn)子處于靜態(tài)時,從圖5中可以看出,葉輪依靠鎖緊螺栓與轉(zhuǎn)動軸聯(lián)接在一起,此時依靠螺栓的預緊力Fz克服因過盈而產(chǎn)生的壓應力,將葉輪與轉(zhuǎn)動軸連接在一起。軸內(nèi)孔受正壓力FJ2產(chǎn)生彈性變形,螺栓產(chǎn)生的軸向力與壓應力FJ1的軸向分力保持平衡,因螺栓軸向力而產(chǎn)生的垂直于內(nèi)孔錐面的壓應力造成葉輪三角圓弧錐體段的彈性變形。這時葉輪與主軸的配合為過盈配合,其裝配模型如圖6所示。
圖5 靜態(tài)時轉(zhuǎn)動軸與葉輪的受力情況示意圖
圖6 靜態(tài)時轉(zhuǎn)動軸與葉輪的過盈量示意圖
(2)動平衡試驗時模型。當轉(zhuǎn)子處于動平衡轉(zhuǎn)速時,轉(zhuǎn)子周向產(chǎn)生一定的離心力FL2,在離心力的作用下,軸內(nèi)孔在徑向產(chǎn)生一定的變形量,其變形趨勢如圖7所示。葉輪受力(僅分析與軸配合的部分)在離心力FL1的作用下,葉輪在徑向產(chǎn)生一定的變形量,其變形趨勢如圖8所示。葉輪三角圓弧錐體段與轉(zhuǎn)動軸內(nèi)孔同時受離心力的作用,對于轉(zhuǎn)動軸的內(nèi)孔而言,其變形量在軸向上。對葉輪而言,由于葉輪三段圓弧錐體段靠近葉輪一側(cè)受到比較大的離心力,因此葉輪三段圓弧錐體段的變形量不是均布的。動平衡試驗時由于轉(zhuǎn)速為2400r/min,離心力不足以克服壓應力所造成的過盈,因此葉輪與轉(zhuǎn)動軸的配合依然存在一定的過盈量,但是過盈量已經(jīng)沒有靜態(tài)時的過盈量大,動平衡試驗時葉輪與轉(zhuǎn)動軸的裝配模型如圖9所示。
圖7 動平衡試驗時轉(zhuǎn)動軸內(nèi)孔變形趨勢示意圖
圖8 動平衡試驗時葉輪變形趨勢示意圖
圖9 動平衡試驗時葉輪與轉(zhuǎn)動軸的過盈量示意圖
此時在動平衡試驗轉(zhuǎn)速下,該轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)仍然保持穩(wěn)定,動平衡試驗結(jié)果為合格。
(3)試機時模型。當高速旋轉(zhuǎn)時,離心力帶來葉輪、轉(zhuǎn)子軸的變形大于這一壓緊力所能提供的過盈量,從而導致了軸和葉輪裝配部位出現(xiàn)部分不接觸,接觸面積偏少,葉輪發(fā)生偏擺,直接體現(xiàn)動平衡失效,振動值超標機組停車。如圖10所示。
圖10 試機時軸和葉輪配合示意圖
3、故障處理措施與效果
(1)對損壞的第三級轉(zhuǎn)子軸進行修復,通過使用絲錐對轉(zhuǎn)子軸損壞螺紋進行修復;
(2)對葉輪進行噴砂處理,清除葉輪表面積碳,提高配合精度;
(3)對第三級轉(zhuǎn)子軸與葉輪修復后,進行動平衡校驗,后回裝開機,對第三級轉(zhuǎn)子進行狀態(tài)監(jiān)測,頻譜圖如圖11所示;
圖11 第三級轉(zhuǎn)子正常狀態(tài)振動頻譜圖
(4)通過頻譜圖可看出,各項數(shù)據(jù)均符合該機運行正常范圍,到現(xiàn)在設(shè)備已運行了12個月的時間,設(shè)備運轉(zhuǎn)情況良好。
4、結(jié)束語
動平衡對高速轉(zhuǎn)子來說起著至關(guān)重要的作用,是壓縮機組能否安全運行的關(guān)鍵。通過對苯酚丙酮車間PC-1A空氣壓機轉(zhuǎn)子頻繁出現(xiàn)動值超標聯(lián)鎖停機故障進行系統(tǒng)分析,并在綜合分析故障產(chǎn)生原因的基礎(chǔ)之上采取有效的處理措施,改造后,壓縮機組實現(xiàn)了長周期運行,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。