寶鋼4#RH高效真空維護(hù)實(shí)踐
本文介紹了寶鋼煉鋼廠4#RH 水環(huán)泵和蒸汽噴射泵混合式真空系統(tǒng)的組成,分析了4#RH真空系統(tǒng)的技術(shù)特點(diǎn),并介紹了投產(chǎn)后的使用情況,最后總結(jié)了設(shè)備管理方面的創(chuàng)新和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
我國已成為世界鋼鐵大國,力爭逐步向鋼鐵強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。在國內(nèi),利用和發(fā)展新技術(shù)、新裝備成為鋼企的共識,并出現(xiàn)了各大鋼企紛紛建設(shè)RH的浪潮。為充分滿足不斷增長的市場對精品鋼鐵產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求和保持在國內(nèi)同行中始終領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢,寶鋼股份公司新增了4#RH。
4#RH 主要用于銜接轉(zhuǎn)爐、LF 和連鑄工序,定位于生產(chǎn)高性能的核電用鋼、寬厚板等精品鋼種,對設(shè)備提出了更高的要求。4#RH 高標(biāo)準(zhǔn)地采用了1500 kg/h 抽氣能力的真空系統(tǒng)。近年來不斷通過優(yōu)化操作方法和設(shè)備改進(jìn),深挖潛力,實(shí)現(xiàn)了4#RH 的連續(xù)高效運(yùn)行。特別是自主實(shí)施的返送泵系統(tǒng)改造,利用虹吸原理,實(shí)現(xiàn)了冷凝水依靠自身重力返流至水槽,取代返送泵回流,每年既可節(jié)約大量的能耗,又實(shí)現(xiàn)了冷凝水返送系統(tǒng)“零維護(hù)”。
1、4#RH 真空系統(tǒng)設(shè)計(jì)的主要特點(diǎn)與技術(shù)創(chuàng)新
(1) 1B、2B 和3B 真空泵呈“之”字型布置4#RH 真空抽氣系統(tǒng)由5 級蒸汽噴射泵和水環(huán)泵組成,如圖1 所示。前級真空泵1B、2B 和3B呈“之”字型布置,真空泵處于斜臥狀態(tài)。真泵進(jìn)、出口兩端空間寬敞,為點(diǎn)檢人員安全進(jìn)入內(nèi)部進(jìn)行泵體表面磨損檢查和檢修提供了便利。
圖1 4#RH 真空系統(tǒng)流程圖
(2) 水環(huán)泵全程運(yùn)行、噴射泵逐級聯(lián)動真空系統(tǒng)啟動后,水環(huán)泵開始工作,預(yù)真空,與之相連的1C、2C 冷凝器逐漸被抽空。待鋼包臺車到達(dá),鋼包被頂升后,真空主閥打開。在壓差作用下,處理槽內(nèi)廢氣進(jìn)入1C、2C。同時(shí),水蒸汽噴射泵逐級啟動,處理槽內(nèi)空氣被抽走,壓強(qiáng)隨之降低,最后穩(wěn)定在0.13 kPa以下,鋼水進(jìn)入處理槽并環(huán)流。整個(gè)過程分為6個(gè)階段,如圖2 所示。
圖2 真空系統(tǒng)啟動流程圖
(3) 節(jié)能主要體現(xiàn)在:動態(tài)調(diào)節(jié)1B、2B、3B 工作蒸汽壓力。真空系統(tǒng)負(fù)荷減少后,根據(jù)預(yù)定的曲線關(guān)系,逐步降低噴射泵工作蒸汽壓力。與恒定蒸汽壓力的方式相比,動態(tài)調(diào)整蒸汽壓力的方式更靈活,具有自適應(yīng)功能,既能充分發(fā)揮泵的抽氣能力,又能在處理后期自動減小蒸汽壓力,節(jié)約流量,避免“大馬拉小車”現(xiàn)象。
(4) 技術(shù)創(chuàng)新:4#RH 采用了“穩(wěn)定、可靠”的設(shè)計(jì)理念,在真空系統(tǒng)的真空泵、冷凝器、氣冷器和密封通道等各組成部分都進(jìn)行了技術(shù)創(chuàng)新:
● 噴射泵噴嘴末段三維方向固定,提高了噴嘴剛度,減小振動,防止噴嘴開裂以及噴嘴法蘭螺栓松動泄露蒸汽;
●1B、2B、3B 泵內(nèi)部材料改進(jìn)、經(jīng)久耐用;
● 冷凝器噴嘴采用不銹鋼材料、流線型設(shè)計(jì),使得噴淋均勻、使用壽命增長;
● 排氣口設(shè)置氣幕,杜絕氣冷器內(nèi)積水;
● RH 密封通道改進(jìn),頂槍動作時(shí),氣囊泄氣,收縮到密封通道內(nèi),避開和頂槍外表粘結(jié)的冷鋼接觸,使用壽命長,減少了設(shè)備維護(hù)量。
2、4#RH 真空系統(tǒng)經(jīng)歷的主要問題
2.1、真空抽氣系統(tǒng)
(1)1B 開出時(shí)間過長,4#RH 投產(chǎn)后,1B 開出時(shí)間一度超過6 min。真空泵逐級啟動時(shí), 真空槽內(nèi)壓強(qiáng)出現(xiàn)反彈。5EA、5EB 剛開動一段時(shí)間內(nèi),不僅不能抽氣,反而成為蒸汽和大氣進(jìn)入真空槽內(nèi)破壞內(nèi)部真空的通道,真空槽內(nèi)會出現(xiàn)短時(shí)間的復(fù)壓。
(2)前級真空管路積灰和管道漏氣,RH 是天然的除塵器。在真空泵的抽吸作用下,粉塵沿真空管路遷移,從1B 向2B、從2B 向3B……,并且容易在氣流較為緩慢的彎管處沉積。粉塵所到之處,沖刷管壁,尤其是管路彎頭不堪磨損,變薄后穿孔,成為真空系統(tǒng)的漏氣點(diǎn),破壞真空度。在前級真空管路,積灰最多的地方是1B 彎頭,粉塵沖刷最嚴(yán)重的是3B 出口,粉塵經(jīng)常將1C 擋板磨穿。
(3)末級真空管路堵塞,真空切斷閥不動作粉塵遷移到潮濕的末級真空泵,與冷凝器周圍,尤其是冷凝器排氣口彎頭等氣流緩慢處潮濕的水分相遇,容易在4EA、4EB 吸氣口和水環(huán)泵與1C 冷凝器相連管路的彎管處滯留,逐漸沉積,淤積成泥。管路流通面積減小,阻塞管路。久而久之,還會破壞鄰近真空切斷閥門軸承,導(dǎo)致閥門不動作,制約了末級真空泵抽氣能力的發(fā)揮。
(4)真空度測量失真,真空度是反映真空系統(tǒng)工作狀態(tài)的重要參數(shù),真空度測量必須十分精確。尤其是需要本處理的鋼種,對于H、N 等冶金元素含量要求嚴(yán)格,必須在1 乇以下處理。RH 精煉工藝要求測量誤差必須盡可能小。
真空度測量管路長,而且管路豎直,容易積灰。復(fù)壓時(shí),氣流小,難于將管路積灰吹散。常溫下,真空管路的流導(dǎo)與管路直徑、長度等參數(shù)的關(guān)系為:U=1.34×103 d4 P/L。管內(nèi)積灰后,流通面積減小,管路流導(dǎo)成4 次方關(guān)系銳減,曾因?yàn)榛覊m堵塞真空度測量管路導(dǎo)致過真空度測量結(jié)果失真。
真空度測量對真空管路泄露非常敏感,連接點(diǎn)密封不嚴(yán)產(chǎn)生的輕微泄露也會導(dǎo)致真空度測量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)。小的泄露點(diǎn)更加難于發(fā)現(xiàn),給真空系統(tǒng)故障排查增加了難度。
2.2、真空加料系統(tǒng)
上部密封閥和下部密封閥的使用可滿足RH處理時(shí)連續(xù)加料的要求。合金原料中碳粉、錳等顆粒度小,在RH 連續(xù)加料時(shí),容易從合金均壓管路吸走,引起均壓管路尤其是受沖擊的彎頭和均壓閥磨損,造成管路漏氣,破壞真空度。首先表現(xiàn)的是真空加料倉內(nèi)真空度下降很慢或根本下不來,嚴(yán)重時(shí)下部密封閥打不開,必須二次排氣才能加料。
真空加料的另一薄弱點(diǎn)是合金襯板。合金襯板最接近真空槽,長期的高溫烘烤和氧化,燒嚴(yán)重,上機(jī)使用僅能維持一個(gè)星期,檢修過度頻繁。合金襯板燒損后,合金原料投料時(shí)有沖擊真空槽耐材的可能性,會造成嚴(yán)重的安全隱患。
3、采取的措施
3.1、優(yōu)化操作,縮短真空泵開出時(shí)間
5EA、5EB 開動是造成1B 泵開出時(shí)間過長的直接原因。5EA、5EB 和水環(huán)泵抽氣不同步,啟動后不能馬上抽氣,其入口蒸汽壓力提升到工作壓力后才開始抽真空。由于蒸汽主閥是電動閥,開關(guān)動作慢,5EA、5EB 建立工作壓力需要的時(shí)間長。工作壓力建立之前,其入口蒸汽作為一種廢氣進(jìn)入真空系統(tǒng),造成一段時(shí)間的復(fù)壓,最終引起1B 開出時(shí)間過長。
我們在不斷的操作中積累了一種縮短1B 泵開出時(shí)間的方法:在預(yù)真空和真空處理模式下,預(yù)先打開蒸汽主閥,為5EA、5EB 供應(yīng)蒸汽,建立工作壓力后,再啟動5EA和5EB,實(shí)現(xiàn)了和水環(huán)泵的同步抽氣。由此,杜絕了真空抽氣初期出現(xiàn)的復(fù)壓,1B 開出時(shí)間大為縮短,取得非常好的效果。
3.2、針對真空抽氣系統(tǒng)采取的措施
真空系統(tǒng)管路彎頭、拐角積灰積泥的現(xiàn)象制約了真空系統(tǒng)功能的發(fā)揮。在不斷的實(shí)踐中,我們逐步摸索出一套“疏”“堵”結(jié)合的辦法。我們充分利用現(xiàn)有客觀條件,在不改變冷凝水總流量和保障真空處理許可的條件下,關(guān)閉旁通水,常開1C 冷凝器水。粉塵進(jìn)入1C 后,迅速被冷凝水帶走,防止了粉塵向末級管路遷移,取得了非常理想的“除塵”效果,從根本上杜絕了管路堵塞和真空切斷閥門卡死等故障。同時(shí)定期清理前級管路1B彎頭、空冷器積灰,將空冷器放灰周期縮短為一周,前級管路積灰和磨損的情況有了很大改善。
3.3、針對真空加料系統(tǒng)采取的措施
(1)合金襯板一度經(jīng)常燒損,原因在于受真空槽內(nèi)高溫烘烤,發(fā)生蠕變和氧化。同時(shí)加料過程中合金對襯板的沖擊也大大縮短了合金襯板的壽命。針對合金襯板問題,我們采取的措施有:
(a)改進(jìn)材質(zhì),選用1Cr18Ni9Ti,提高襯板的耐熱性;
(b)改進(jìn)操作方法,每次進(jìn)行真空槽烘烤或化冷鋼時(shí),關(guān)閉合金翻板閥,阻擋真空槽內(nèi)未燃燒完全的氧氣和熱氣上升破壞合金襯板;
(c)在合金襯板表面增加氣幕保護(hù)。就近利用下部槽環(huán)流氣體在合金襯板表面始終吹掃氮?dú),形成氣幕,如圖3 所示。經(jīng)過不斷的改進(jìn),合金襯板保護(hù)效果十分明顯,襯板一次壽命提高了4 倍,滿足了現(xiàn)場要求。
(2)增加粉塵過濾器,減少小顆粒合金原料對均壓閥的磨損。在均壓閥和真空料倉之間設(shè)置旋風(fēng)除塵器,過濾真空料倉均壓時(shí)氣流中較細(xì)顆粒的碳粉、錳和粉塵,保持均壓管路的潔凈,減慢均壓閥閥板和均壓管路磨損速度。同時(shí),加厚均壓管管壁,改善后,合金均壓管路故障率明顯降低,效果十分明顯。
圖3 合金襯板氣體吹掃保護(hù)示意圖
4、技術(shù)創(chuàng)新
返送泵改造是寶鋼消化吸收再創(chuàng)新RH 技術(shù)的一次成功典范。原有返送系統(tǒng)通過水泵送回冷凝水池,循環(huán)利用冷凝水。返送泵改造的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)冷凝水利用自身重力回流至水池。返送泵改造的具體措施是在返送泵出口管路“截高取低”。在熱井罐溢流側(cè)開孔引流至原返送泵系統(tǒng)管路較低段,原返送泵關(guān)閉。冷凝器內(nèi)部水勢高于返送泵管路水勢,由其水勢差建立虹吸。虹吸建立后,冷凝水源源不斷地直接由熱井罐返回水池,無須返送泵。返送泵的改造成功可以每年節(jié)約大量的電能,具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益。返送泵改造也將為RH設(shè)計(jì)建設(shè)提供一種新思路。
5、結(jié)語
通過幾年的努力,4#RH 真空系統(tǒng)目前運(yùn)行正常,為寶鋼一煉鋼的持續(xù)高節(jié)奏生產(chǎn)創(chuàng)造了基本條件。但也有一些問題依然沒有得到有效解決:真空料倉振動給料器跑料漏料。我們曾加高振動給料器左右兩側(cè)料槽擋板,對塊裝合金料非常有效。但真空狀態(tài)下,仍然不能避免輕質(zhì)小顆粒粉料容易撒落在振動給料器周圍。目前只能定期清理真空料倉來解決問題。如何從結(jié)構(gòu)上改進(jìn)真空料倉振動給料器,徹底解決真空狀態(tài)下加料漏料問題仍然值得研究。
參考文獻(xiàn)
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